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真空熱處理爐快速走漏的理論剖析
  真空度快速下降,一般不必多考慮,肯定存在走漏點。快速走漏原因的查找較微量走漏容易的多,使用理論剖析的方法就可解決問題,最多輔之以簡易的檢漏方法,就能夠找到走漏點。理論剖析的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù),沒有真實、具體的數(shù)據(jù)是無法進行理論剖析的。當真空熱處理爐的真空度出現(xiàn)異常時,要具體調(diào)查真空度下降的進程、真空度下降前后設(shè)備的作業(yè)狀況、設(shè)備上各指示外表的數(shù)據(jù)改變狀況,包括回充氣壓力表的改變狀況,這些數(shù)據(jù)是進行理論剖析的重要根據(jù)。有時候根據(jù)數(shù)據(jù)改變狀況進行理論剖析甚至能夠直接找到走漏點。下面舉兩個使用理論剖析找到走漏點實踐例子。
  某設(shè)備有一次在正常工藝運轉(zhuǎn)的進程中,真空爐加熱區(qū)的真空度突然快速下降,調(diào)查淬火區(qū)的真空度基本正常沒有改變,當加熱區(qū)的真空度低于淬火區(qū)的真空度后,加熱區(qū)的真空度仍然下降,淬火區(qū)的真空度還是正常沒有大的改變,派設(shè)備操作者查看設(shè)備上加熱區(qū)真空泵的作業(yè)狀況,回報都作業(yè)正常。
    工藝進程是在回充氣的進程中產(chǎn)生的,當即讓設(shè)備操作者去查看回充氣儲罐的壓力表改變狀況,回充氣儲罐的壓力在接連下降,開始承認可能是回充氣閥有問題,立刻讓操作者把儲氣罐的供氣閥關(guān)上,這時加熱區(qū)的真空度開始上升,從而證明了確實是回充氣閥走漏形成的加熱區(qū)的真空度下降。站在操控室里調(diào)查外表的改變狀況,派操作者分頭去查看泵和儲氣罐的改變狀況,3min內(nèi)就把毛病排除了。其實其時腦子里還想了很多,首要排除了丈量體系的毛病,真空規(guī)的污染對真空度的影響應(yīng)該是一個緩慢改變的進程;也不會是真空室內(nèi)工件表面放氣引起的,因它不會產(chǎn)生如此大的脫氣量;必定是突發(fā)的大漏孔引起的。這種漏孔的走漏一般不會產(chǎn)生在靜密封處,多產(chǎn)生在動密封處,立刻想到加熱區(qū)的動密封有幾處,現(xiàn)在的作業(yè)狀態(tài)與哪部分有關(guān),既然是在熱區(qū)回充氣的進程中產(chǎn)生的,那么就是它的問題了。
    停爐后檢修閥門,從根本上解決了問題。再舉一個淬火區(qū)的真空度的問題。該設(shè)備:由主粗機械泵和羅茨泵組成的抽氣體系,同時連著熱區(qū)和冷區(qū),開爐時先由它抽熱區(qū),當熱區(qū)到達必定的真空度時,由它轉(zhuǎn)抽冷區(qū),而這時由前置機械泵和分散泵組成的抽氣體系抽熱區(qū)。有一次開爐后,先由主粗機械泵和羅茨泵組成的抽氣體系抽熱區(qū),然后轉(zhuǎn)抽冷區(qū),由前置機械泵和分散泵組成的抽氣體系抽熱區(qū)。熱區(qū)的真空度到達了極限真空度,而冷區(qū)的真空度達不到要求,查看泵的作業(yè)狀態(tài)都正常,機械泵也定期進行氣鎮(zhèn)了,開始判斷冷區(qū)有走漏,熱區(qū)的真空度正常,說明不是中心門的問題,如果中心門有走漏,冷區(qū)的真空度反而會進步,因熱區(qū)的真空度高,前置機械泵和分散泵組成的抽氣體系會幫著抽冷區(qū)。從冷區(qū)常常活動的部位就只有前門了,開始置疑前門密封有問題,再者查看前門密封是最容易的,也不需要拆設(shè)備,屬于正常的維護,停爐更換密封后問題解決了。

真空熱處理爐